5#機除氧器為高壓除氧器,采用滑壓運行方式,在5#機運行期間,除氧器發生了若干賜異常振動,根據現場觀察分析,振動通常是在機組剛停運,除氧器處保溫狀,凝結水補水時,凝結水管路中水擊造成的。
機組停運后,鍋爐依然處于熱狀態,汽包壁溫通常在250°C以上,需反復換水降溫,這就要求除氧器水箱水溫保持在較高值(一般120°C左右),以減少給水與汽包壁的溫差,減少避免換水時汽包壁產生打的應力沖擊。除氧器水溫120°C左右,內部壓力0.1Mpa~0.2Mpa(切斷加熱汽源)。爐上水后,水箱水位下降,必須補水,以維持除氧器水位。由于該除氧器管路設計安裝存在缺陷(不合理),故在采用凝結水補水時,凝結水管路的振動幾乎不可避免。
存在缺陷:凝結水進除氧塔前的逆止門遠離除氧塔頭約十米距離。在除氧器水位調節門全關后逆止門至除氧塔的十米管路里,全被蒸汽占據(塔頭入水口位置低于逆止門近一米),當開始補水時,常溫的凝結水通過逆止門,使逆止門后管路內蒸汽迅速凝結,引起管路里汽水流速急劇變化,產生水擊,引起整個管路振動。振動的大小與逆止門和塔頭的距離及除氧器內部壓力大小成正相關。
整改措施:
1.將凝結水逆止門移位,使之接近塔頭,盡可能縮短逆止門和塔頭的距離,徹底消除振動源。
2.如果上述方案不能實施,則生產中除氧器的熱態補水(停機狀)需改換除鹽水補水。因為除鹽水管路上逆止門接近塔頭,沒有振動源。這要求熱井保持低水位,否則熱井水位高時,只能排放造成工質損失。
以上是我對5#機除氧器振動原因的粗淺分析,請大家指正。